日前,滄州煉化運用往復式壓縮機無級氣量調(diào)節(jié)技術對重整增壓機機組實施了節(jié)能改造,壓縮機主電機電流從55~58安培降至32~33安培,每年大約可節(jié)電190萬度,節(jié)資95萬元左右,預計該系統(tǒng)運行8個月即可收回投資。
重整增壓機1999年3月投入運行,機組設計最大負荷10405標準立方米,裝置實際需要7000標準立方米左右,平時操作負荷靠出入口回流閥開度控制,存在著“大馬拉小車”的浪費現(xiàn)象。于是圍繞機組節(jié)能,該公司機動處組織相關單位多次論證,聯(lián)系多家技術持有單位交流,最終選取了往復式壓縮機余隙無級氣量調(diào)節(jié)技術對機組實施節(jié)能改造,該技術具有投資小、改動范圍少、操作方便等特點。該項目于今年裝置大修前啟動,在完成動力電纜和控制系統(tǒng)線纜設計、施工等工作后,于11月27日投入運行。
改造后,機組通過余隙缸執(zhí)行機構(gòu)無級調(diào)節(jié)實現(xiàn)負荷控制,出入口回流閥可以全部關閉,經(jīng)過標定,完全達到改造要求,實現(xiàn)了機組負荷和裝置實際需要的完美匹配,節(jié)能效果顯著。目前,該公司又將此項技術應用到硫黃裝置3號丙烷機上,投用后預計可節(jié)電30%左右。
作者:佚名 來源:中國石油網(wǎng)