截至3月11日,長煉重整、焦化等煉油裝置投用先進控制系統(tǒng)(APC)連續(xù)平穩(wěn)運行兩年,高附加值產(chǎn)品收率提高0.5%,創(chuàng)效2000多萬元,運行狀況在同類裝置處于領先水平。
長煉煉油裝置生產(chǎn)指標控制大部分采用操作員實時調節(jié),操作精度一定程度無法達到設計要求,造成部分設備運行效率和高附加值產(chǎn)品收率達不到先進企業(yè)水平。為了解決難題,長煉聯(lián)合北京化工大學進行部分進行操作系統(tǒng)PID整定,并通過現(xiàn)場系列驗證分析,在煉油項目逐步投用使用先進控制系統(tǒng)(APC)。 2012年,長煉與北京化工大學合作,利用自動化程序技術,在新建800萬噸常減壓、280萬噸催化、50萬噸氣分、120萬噸催化汽油吸附脫硫4個裝置單元,啟動控制器優(yōu)化與PID整定項目,歷時半年完成該項技術攻關。項目組充分利用自身專業(yè)技術優(yōu)勢,將先進控制技術在重整、焦化等煉油裝置推廣應用。 先進控制系統(tǒng)投用后,就煉油裝置加熱爐而言,各支路溫差明顯減小,在處理量和出口溫度不變的情況下爐膛溫度下降超過10℃,實現(xiàn)了節(jié)能降耗目的,而且整體生產(chǎn)指標波動明顯減小,降低了對后續(xù)裝置操作的影響,實現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)平均自控率達95%以上,解決了設備集成控制運行操作滯后、輸入數(shù)據(jù)不精確等多項難題,并進一步提高了產(chǎn)品質量和產(chǎn)品收率。作者:佚名 來源:中國石油網(wǎng)