原結(jié)構(gòu)支座中的軸承潤滑只能在新設(shè)備組裝時,一次性在其中填加足夠的潤滑脂,而平時運(yùn)轉(zhuǎn)過程中是無法加油的。唯有停機(jī)檢修時才能很費工的拆去軸承上壓蓋,在上軸承的土部裝填部分潤滑脂,但下部軸承根座的兩個軸承中間隔套偏下空隙處加工M10xl螺孔一個,增裝黃油咀一只。應(yīng)該注意的是,孔的位置應(yīng)設(shè)在支架下窗口處正面以便于注油操作。這樣無論平時運(yùn)轉(zhuǎn),或停機(jī)檢修,均不必費力拆除軸承上蓋,即可很容易的向內(nèi)部注射潤滑脂。注入的潤滑脂在兩套軸承之間,靠油槍的壓力潤滑脂從中間向上、下兩個方向擠壓,因此能有效地將軸承滾道內(nèi)的廢舊潤滑脂擠出,保證上下軸承始終處于良好的潤滑狀態(tài)工作。以此達(dá)到減少不正常磨損,延長設(shè)備使用壽命的目的。
不同的效果投產(chǎn)運(yùn)用至今,經(jīng)過三年多的實際生產(chǎn)運(yùn)行考核,當(dāng)時因多種因素沒加改進(jìn)的其它支架,在運(yùn)行不等的時間后,傳動系統(tǒng)曾先后發(fā)生過不同程度和不同位置的損壞。拆檢后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部兩套軸承因不同程度的缺油,而已散架,內(nèi)外圈破裂,滾動體擠壓破碎。在此范圍內(nèi)的軸、套等零件,均有不同程度的被傾軋、濟(jì)壓受報。而二年多前徑改造后的10臺同類型設(shè)備,經(jīng)過抽樣檢測,各部間隙基本正常,安然無羌,仍在繼續(xù)正常運(yùn)行。三年多的實際生產(chǎn)考核驗證這一改進(jìn)是合理的!實踐證明,改進(jìn)后補(bǔ)油操作簡便,補(bǔ)油及時、省力,從而有效的保護(hù)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),延長了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備維修費用,更好的服務(wù)于生產(chǎn)。
作者:佚名 來源:中國石油網(wǎng)